전원장애 MLCC Crack
(16V 10uf 1608 Size)
부품검토
Capacitor 입고 이력
정식대리점통한 입고
수입검사 확인
수입검사 결과 이상 없음
자재보관
자재창고 보관 및 온습도 관리 이상없음
Capacitor 주차
1907/1910 주차 9200개 입고 H730C에 40,500사용
Capacitor 벤더
1차 3.5k Walsin/ 2차 6.8k Yageo
자재 kitting
출고 요청서와 일치 여부 확인
(재명/수량/코드가 일치한지 확인)
공정작업 검토
SMT
Solder paste 설정 : Solder paste 두께 및 실 측정치 검토 이상없음
메탈마스크 적용 치수확인
확인 중
SMT Back up pin
PCB Array는 모두 Top면 방향이며 문제 자재는 TOP면 배치.SMT 진행은 BOTTOM(B side) -> TOP(A side)면 순서로 진행되므로 Back up pin의 영향은 없음
Feeder 설정
동일한 Feeder(Feeder code : 506H)에서 9개의 자재가 사용 되었음.복수의 Feeder를 사용하지 않음.
Solder Mounter 설정
Mounter가 Feeder에서 자재를 pick up하는 위치 설정값(0.83)이며,측정 오차 ‘0’으로 오차 없음
Re-flower
TOP면 진행시 온도 Profile peak치 243.8℃로 이상 없음.PCB 노후및 육안검사 변형이력 없음
Magazine 실장
Magazine은 ESD및 충격으로부터 PBA가 보호 되고 있으며,Magazine 접촉부위는 문제자재 실장위치로 부터 이격 되어 있음
AOI
AOI 진행시 자재 파손 관련 문제점 발생 이력 없음
PTH
VISUAL Inspection
정전기 관리에 이상이 없으며 취급상의 외부 충격 가능성 없음
PCB Cutting
Top,Bottom으로 이루어진 Routing JIG를 이용하여 PCB Cutting을 하며,진행 시 휨이나 충격이 발생하지 않음,Cutting응력 500ue이하로 PBA충격 없음
Wave soldering Jig
Wave soldering Jig 장착 시 Jig locker가 부품을 간섭하지 않음.Wave solder jig로 인한 파손을 우려 상황 없음
Touch up시 취급및 부품 간섭 여부 검토
Touch up공정은 Bottom 위치로만 수납땜을 진행하며 문제자재는 Top면에 위치하여 열에 의한 Damage 가능성 낮음
PT
작업 및 취급 시 간섭 검토
정전기 관리에 이상이 없으며 취급상의 외부 충격 가능성 없음
PT (Sub-Ass’y)
Screw 조립 간섭 검토
부품은 Top면 배치이며 Screw는 Bottom면 조립으로 문제 제품에 대한간섭이나 영향 없음
Burn-in
Burn-in setting시 취급 및 문제점 검토
제전 상태에 문제가 없으며 전원 adaptor는 출하사양과 동일한 사양 사용
Aaa'y
Heat sink 조립 간섭 검토
Screw조립시 Heat sink의 체결 부위가 부품에 간섭 되지 않음.Heatsink 높이가 적절하며 부품에 부하를 주지않음.Case Locker의 부품 간섭은 heatsink로 보호 됨.
기타
제품 설계검토
입력전원단 설계검토
내전압: 16V(1608), 12V인가
사용 MLCC: 16V/10uF 9점, 16V/4.7uF 12점
Derating: electrolytics such as tantalum and
aluminum capacitors recommend a 2 times (or
greater) derating. For example, if the circuit voltage
is 10V, then a 20V rated electrolytic should be
selected. Since MLCCs have higher voltage
strength and can withstand stress beyond its rated
voltage, they do not require any voltage derating.
전원단 보호회로 검토
역전압 방지 diode: Reverse breakdown voltage 45V
12V 이상 전압 인가 시험: 26V에서 DC/DC (SY8113) or SY8120B1 소손
아답터 서지: 4K 인가 시 12V 전원 변동 없음 (full load 조건)
Thermal protector: 85도가 되면 12V 전원 차단
Fuse: 5A
타제품 설계 비교 검토
H660GM/WM 25V (2012) 적용
H646EW 16V 2012 Size
H710M 25V 적용
Field 불량접수 수량
총 접수 : 73대
나고야 : 34대
접수 : 18대
한국 접수 : 9대
사내분석 6/8 3대
사내분석 6/20 1대
나노 외부 분석 1차 6/14 PBA 2대
나노 외부 분석 2차 6/20 PBA 3대
중국 접수 : 9대
Twowing 자체분석 6/14 3대
Walsin 분석 2차 6/18 MLCC 2pcs
외부검증기관 6/24 MLCC 4pcs
미 접수 : 16대
미노카모 : 2대
미 접수 : 2대
시즈오카 : 7대
접수 : 5대
한국 접수 : 3대
나노 외부 분석 2차 6/20 PBA 2대
사내분석 6/20 1대
중국 접수 : 2대
Walsin 분석 1차 6/12 MLCC 2pcs
미 접수 : 2대
6/28 미 확인 : 18대
일본법인 접수 완료 : 18대 (중국으로 발송예정)
7/03 미 확인 : 12대
추가 발생하여 접수 되었고, SN 정보만 확인 됨
전원 Adaptor
전원 Adaptor 점검 3대
(DNS 연구소)
load Regulation
100Vac 100% 부하/출력 정격전압 3% 이내
12.02V /11.96V/12.02V
Input Power
100Vac 100% 부하 기준없음 측정값 참조
20.01W/20.01W/20.02W
Dynamic Load Response
100Vac 10% -> 100% 부하 기준없음 측정값 참조
180mV / -220mV, 280mV / -280mV,240mV / -260mV
Rising Time
100Vac 100% 부하
MAX 7.4ms
Ripple & Noise
100Vac 100% 부하 내부기준: 사용전압의 1% , @100% Load(100mVpp 이하)
Max 59.2Vpk-pk
Subtopic
OCP
입력전압 : 100Vac
Auto Recovery , @ 정격전류 110% ~140% 내외 ( 1.65A ~ 2.1A 내외) : 2.7A, Peak Voltage 13.6V / 2.8A ,2.74A,Peak Voltage 13.2V / 2.9A,2.64A, Peak Voltage 12.8V / 2.8A
OVP
입력전압 : 100Vac 100% 부하
Auto Recovery , @ 정격전압 110% ~140% 내외( 13.2V ~16.8V ) 15.2V/14.4V/14.6V
SCP
입력전압 : 100Vac
Auto Recovery Peak Voltage 0.1V / 4.7A/ Peak Voltage 0.1V / 4.8A/ Peak Voltage 0.2V / 4.6A
Withstanding Voltage Test
1차 - 2차간 3kV
515uA/529uA/511uA
SURGE
1차 - 2차간 4kV 위상포함(0.90.180.270도)
12.02V/11.96/12.02V
전원 Adaptor 점검
TWOWING 연구소
검토중
재고 재현(Aging)시험
1차 200대 11층 (6/14일~ 고온 50도48시간 +고온 40도)-Stop후 100pcs 출고
80H 경과 후 6/21 09시 1대 발생
C237 Crack
2차 200대 6층(6/17일 PM 6시부터 고온 50도)Stop후 100pcs 출고
14H 경과 후 6/18 AM 8시 동일 문제 1건 (YAGEO CAP)
C2666 Crack
SGS 분석 의뢰
70H 경과 후 6/20 PM 4시 동일 문제 1건(YAGEO CAP)
C251 Crack
SGS 분석 의뢰
80H 경과 후 6/21 09시 1대 발생
C2679 Short 확인 (외부 Crack 미확인)
140H 경과 후 6/24 09시 1대 발생
C2679 Short 확인 (외부 Crack 미확인)
140H 경과 후 6/24 09시 1대 발생
C2679 Short 확인 (외부 Crack 미확인)
3차 Murata 25V 957대(6/28 PM 8시 고온50도)
7/7 야간 Twowing 임의판단으로 Aging 종료
7/9 (PM 11시 고온 40도)aging 재개
4차 Murata 16V 489대 11층(7/12 AM 0시 고온 40도)
MLCC 변경시험 1K (50V or 25V 10uf 변경시험)
(5.5K 재고분 YAGEO 사 적용되어 있음)
1K AGING(50도) 진행 중(6/28 PM 10시)
16V 10uF 500대 내압시험 진행 예정(교체된 Cap)
SY8113: input range 4.5 ~ 16V
Crack 분석
다산자체분석
Crack은 발생되었으나, 원인 미상
국내기관분석(나노)
6/17 PCB 2개 발송 (MLCC 양품2점 / 불량 2점 분석 요청)
6/24 CAP 이물질 유입건은 Ni로써, Capacitor 내부 /전극이 녹아 흘러나온 것으로 확인
Subtopic
6/24 불량시료 1개 : 원자재 불량이고 이유는 Capacitor 내부의 *공극 현상
6/24 PCB 5개 발송(MLCC불량 각 1점씩 분석요청 )
PCB 5개 (불량시료 1점식 Section 분석진행) 6/24신청->6/28결과
6/28 외부 Crack 확인 (3점)
외부에서 Crack이 확인된 자재에 대해 단면 관찰 결과, 내부 전극 Melting 및 Crack 현상이
확인됨.
- Crack의 방향성이 전극 Melting 지점으로 부터 방사된 것으로 보아 Electrical overstress에
의해 전극 Melting 후 이로 인해 Crack이 진행된 것으로 판단됨.
6/28 외부 Crack 미확인 (2점)
내부 전극의 손상이 확인되었으며, Crack은 확인되지 않음.
- 내부 전극의 Short (이물, Electrical Overstress등의 요인) 후 높은 전류 Pass로 인해 전극의
손상이 유발되었을 것으로 추정됨.
TW 업체분석
6/24 MLCC 4개 TW 거래 업체( MEILONG 전자. mlcc 제품 생산 공장. ) 분석결과 : 과전압이 원인으로 분석 접수
중국 공식인증기관에 분석 의뢰 예정 : SGS인증 기관의뢰 5~7일 소요, 차주 금요일 결과 접수
6/29 Not apply to the judgment(내부 Crack 확인 / 내부 Melting 학인)
Walsin 분석
6/12 1차 MLCC 2개 분석결과 : Bending Crack/Thermal Crack
6/18 2차 MLCC 2개 분석결과 : Bending Crack/Thermal Crack
6/28 Walsin 본사 확인결과 Report가 가짜로 확인 됨
TWOWING 과 확인 중
Yageo 분석의뢰
수져우 Yageo QA 분석의뢰 절차 진행 중
Yageo정품이 아님을 공식 통보